我立即联系维修人员对树脂层进行更换和再生处理,经过一番紧张的抢修,设备恢复正常运行。三天后的水质检测显示,总硬度降至 55mg/L,pH 值也回升到 10.2,各项指标均回归到安全区间。
除了日常监测,在锅炉启动和停炉阶段,水质数据更是起到了决定性作用。有一次,锅炉计划停炉检修一周。
停炉前,我和小李对炉水进行了全面检测,发现溶解氧含量达到了 0.3mg/L,远超停炉保护要求的 0.1mg/L 以下。若不进行处理,在停炉期间,高含量的溶解氧会加速金属部件的氧化腐蚀。
我们迅速制定方案,采用碱液法对锅炉进行停炉保护,将氢氧化钠和磷酸三钠按比例配制成保护液注入锅炉,使炉水 pH 值提升至 12.5,有效隔绝了氧气与金属的接触。一周后锅炉重新启动时,内部金属部件完好无损,为公司节省了数万元的维修成本。
通过长期的水质监测和数据分析,我们还发现了一个规律:当原水浊度超过 10NTU 时,锅炉的热效率会下降 3% - 5%。基于这个发现,我们在供水系统前端增设了高效的过滤装置,将原水浊度稳定控制在 5NTU 以下。
改造后,经过三个月的运行数据统计,锅炉的平均热效率从 82% 提升至 86%,按照每月消耗 500 吨煤炭计算,每月可节省煤炭约 20 吨,一年下来能为公司节约成本数十万元。
这些看似枯燥的数字,实则是保障锅炉安全稳定运行的关键密码。与化验员的每一次交流、对每一组数据的分析,都让我更加深刻地认识到,在工业生产中,细节决定成败,科学数据就是最有力的保障。
如今作为供热站长,我将继续带领团队,以严谨的态度和科学的方法,守护好锅炉运行的每一个环节,让水蒸汽工业锅炉持续高效地为生产赋能。
因为出色的运行和维修表现,我被调入管理层,负责锅炉房的日常运营。从技术岗到管理岗,不仅是职位的提升,更是责任的升级。
当我第一次以管理者的身份站在锅炉房调度室的电子沙盘前,看着屏幕上跳动的管网热力图,仿佛看见整个厂的温度命脉在指尖流转,那一刻,我深知自己要守护的不再只是一台设备、一次维修,而是整个厂区生产系统的安全稳定。
初到管理岗位,我面临的首个挑战便是团队整合。维修组的同事习惯单兵作战,技术精湛却缺乏协作;运行班的老员工对新制度心存疑虑,工作配合不够顺畅。
为打破这种局面,我发起 “岗位互换体验日” 活动,让维修人员参与设备巡检,运行人员加入故障抢修。
记得在一次模拟演练中,运行班的老王在维修组搭档的帮助下,亲手拆解了困扰他许久的阀门故障,他兴奋地说:“原来从这个角度看问题,故障点一目了然!” 这次活动不仅增进了团队成员的理解,更让大家意识到,只有相互协作,才能织就坚不可摧的供热防线。
老旧设备改造升级是我主抓的重点项目。面对资金紧张、工期紧迫的难题,我带领团队白天穿梭在锅炉房的钢架与管道之间,用激光测距仪丈量每一寸空间;夜晚围坐在会议室,对着三维建模图反复推敲优化方案。
当每台锅炉能安全正常生产时,设备发出平稳而低沉的运转声,就像一首胜利的凯歌,那一刻,日日夜夜的熬夜与奔波都化作了欣慰的笑容。
当公司宣布任命我为供热站长时,我站在熟悉的锅炉房里,听着熟悉的蒸汽轰鸣,看着崭新的智能监控系统,心中感慨万千。
一千个日夜,从锅炉前被煤灰染黑的脸庞,到培训室里耐心讲解的身影;从维修现场争分夺秒的抢修,到管理岗位上统筹全局的谋划,每一步都浸润着汗水与智慧。
“供热工作就像一场接力赛,每一棒都要稳稳握住,才能跑完全程。” 这不仅是我对团队的寄语,更是我对这份事业的承诺。
未来,我将继续以匠心守护温暖,用专业铸就品质,让这场温暖的修行,在岁月的长河中永续流淌。
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