宏科订单启动的第一周,永星厂像是被按下了快进键。生产线二十四小时运转,机器的轰鸣声几乎成了厂区的背景音。工人们三班倒,但交接班时不再像以前那样匆忙换岗,而是仔细地核对生产记录、设备状态、原料存量,确保每一分钟的连续稳定。
林晚晚的办公室成了临时指挥中心。墙上挂着一张巨大的生产进度表,每天早晚各更新一次。绿色代表正常,黄色代表预警,红色代表异常——到目前为止,绿色占据了绝大多数格子。
但压力无处不在。
周三下午,宏科派驻的技术员到了。是个三十出头的年轻人,姓杨,戴着一副厚厚的眼镜,说话语速很快,动作麻利。秦工亲自接待,带他熟悉厂区环境、生产流程和技术团队。
杨工的要求比合同上写的还要严格。
“秦工,这个涂布厚度的在线监测数据,波动范围超过了正负百分之二,合同要求是正负百分之一点五。”他在生产线的控制屏前停下,指着曲线图,“虽然产品检测合格,但工艺稳定性要加强。”
秦工解释:“这是今天刚换的一批原料,黏度特性有点差异,我们已经调整了涂布速度,下一批数据就会改善。”
“改善要有数据支持。”杨工推了推眼镜,“建议你们建立原料批次和工艺参数的对应数据库,遇到特性差异,可以快速调出历史最优参数。”
“这个建议好。”沈韬在旁边记录,“我们马上着手做。”
类似的细节问题,每天都会出现几个。杨工就像一台精密的人形检测仪,不放过任何可能影响质量稳定性的环节。一开始,生产线的工人们还有些不适应,觉得他太挑剔。但几天下来,大家发现按照他的要求调整后,产品的一次合格率确实提高了,返工率下降了,反而提高了效率。
“这个杨工,虽然要求严,但确实有本事。”休息时,一个老师傅边喝水边说,“昨天他教我调的那个刮刀角度,印出来的边缘就是整齐。”
“人家是外企的技术专家,见过世面。”另一个工人接口,“咱们按他的要求做,学到的都是真本事。”
这种从抵触到接受再到主动学习的态度转变,林晚晚看在眼里,喜在心头。她知道,这才是宏科订单带给永星最宝贵的财富——不是订单本身,而是标准和能力的提升。
周五上午,更大的考验来了。
杨工在检测一批刚下线的半成品时,发现了一个异常数据:介电常数比标准值低了百分之零点三。虽然仍在合格范围内,但偏离了中心值。
“这个批次的所有数据都偏下限。”杨工把检测报告递给秦工,“虽然合格,但说明工艺控制有系统性偏差。必须找出原因,纠正过来。”
秦工立刻组织排查。原料检测数据正常,设备参数正常,环境条件正常……所有常规因素都排除了,问题出在哪里?
技术团队从上午查到下午,依然没有头绪。生产线被迫降速运行,等待结果。
林晚晚来到实验室时,看到秦工、沈韬和几个技术员围在实验台前,桌上摊满了数据和样品,气氛凝重。
“怎么样?”她问。
秦工摇摇头:“常规因素都查了,没问题。但数据就是偏下限,说明肯定有我们没考虑到的影响因素。”
沈韬盯着检测数据,忽然说:“会不会是……环境湿度?”
“湿度?”秦工一愣,“恒温恒湿车间,湿度控制在百分之五十到六十,符合要求啊。”
“是符合要求,但会不会……”沈韬走到窗边,看着外面阴沉的天,“最近三天都是阴雨天气,大气湿度很高。虽然车间有控制,但原料从仓库到车间的转运过程中,会不会吸收了微量水分?这种特种覆铜板对水分极其敏感,ppm级别的差异就可能导致介电常数变化。”
这个推测很大胆,但逻辑上说得通。
“立刻验证。”林晚晚当机立断,“取同一批原料,模拟不同湿度条件下的转运过程,测试对成品性能的影响。”
实验连夜进行。凌晨两点,结果出来了:沈韬的推测是对的。当转运环境的相对湿度超过百分之七十五时,原料表面会吸附微量水分,这些水分在后续的高温工艺中无法完全去除,导致最终产品的介电常数略微降低。
问题的根源找到了,解决方案也随之而来:在原料仓库和车间之间加装封闭式转运通道,内部除湿,确保转运环境的湿度与生产车间一致。
“一个我们从来没想到过的细节。”秦工感慨,“要不是杨工发现数据异常,沈工想到湿度影响,我们可能永远发现不了这个潜在问题。”
杨工对这个结果也很满意:“工艺控制就是要不断发现和解决这种隐藏的问题。你们的技术团队反应很快,解决问题的思路也很清晰。”
危机化解了,但这件事给所有人敲响了警钟:大客户的要求,不仅仅是写在合同上的条款,更是对管理体系、技术能力、问题响应速度的全方位考验。
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