“行,我试试。”
设计攻关开始了。陈师傅和王教授,一老一少,一个懂手艺,一个懂技术,整天泡在技术室。电脑屏幕上,三维人体模型穿着虚拟的衣服,旋转,走动,坐下,抬手。陈师傅看合体度,看动态效果。王教授调整参数,优化曲线。
“这里,腋下,抬手臂时有点紧。放松0.5厘米。”
“好,改了。你看现在。”
“领子,后颈这里,加宽0.3厘米,更舒适。”
“行。袖子,能不能减少一道拼缝?”
“我看看……可以,但弧线要调整,不然不伏贴。”
“调这里,这里,加个省道。”
“好,试试。”
一天,两天,三天。一款新的真丝衬衫设计出来了。工序从三十四道减到二十七道,减少了七道。主要简化了领子结构、袖口处理、下摆收边。但舒适度测试,三维模拟显示,反而更好了。因为去掉了不必要的复杂结构,让衣服更贴合人体自然曲线。
“做一件试试。”陈师傅说。
用CAD打好版,半自动裁床裁好料,最好的工人缝制。两天后,样衣出来。墨绿色真丝素绉缎,款式简洁,没有复杂装饰,但线条流畅,细节精致。陈师傅亲自试穿。
“舒服。”他活动着手臂,“腋下不紧,领子不勒,肩膀不皱。而且,看起来大方,不繁琐。”
“关键是,工序少了,工时少了,但品质没降。”王教授说,“这件衬衫,从裁到成,只要四小时。原来的要六小时。效率提升33%。”
“好,就按这个设计,小批量试产。做五十件,看看实际效果。”
五十件新设计真丝衬衫投入生产。因为工序简化,工人上手快,出错率低。三天完成,合格率100%。成本核算,单件工费从五块降到三块五,省了一块五。五十件省七十五块。虽然不多,但意义重大——证明通过设计优化,可以在不降质的前提下提效降本。
“这个思路对了。”林卫东在质量分析会上说,“咱们以前总在‘怎么做’上下功夫,现在要在‘做什么’上下功夫。设计决定70%的成本和效率。好设计,能让生产更简单,让产品更好用。这是根本。”
“但咱们的设计能力,还弱。”陈师傅说,“我会手艺,但不懂现代设计。王教授懂技术,但不懂市场。咱们缺一个懂设计、懂市场、懂工艺的人。能把三样结合,才能做出好产品。”
“这样的人,不好找。”郑总监说,“国内服装设计刚起步,有经验的设计师都在国营大厂或外贸公司。咱们这种乡镇企业,难吸引。”
“建军哥在深圳,让他留意。香港、广州,有没有想回国发展的设计师。工资可以开高点,但要真才实学。”
“行,我让孙经理找。”
设计优化带来了效率提升,但新的问题又来了。简化设计后,衣服看起来“简单”了,有些客户觉得“不够高档”。内销的省城第一百货刘科长打电话来,语气委婉。
“老郑,你们新发来的这批衬衫,我看了,做工是好,但样子……是不是太简单了?咱们这儿客人,喜欢有点装饰的,绣个花,钉个珠,显得贵气。这么素,怕不好卖。”
“刘科长,这是新系列,主打舒适简约。真丝面料好,穿着舒服,样式大方,适合日常穿。您先试试,价格可以低点,二十三,怎么样?”
“二十三……行,我试试。但话说前头,要是卖不动,下次还得要老款。”
“行,谢谢刘科长。”
外贸那边,样衣寄给周启明,他看了,没马上表态。过了一周才打电话来。
“小林,新设计我看了,方向是对的。日本现在流行简约风,无印良品卖得好,就是例子。但咱们的品牌定位是中高端,太简约了,会显得廉价。要在简约中见精致,在细节处显功夫。比如这个领子,可以加一道暗线,不明显,但摸得到。袖口,可以做个内折,看不见,但穿着舒服。这些细节,是品牌的温度。”
“周先生说得对,我们改进。”
“另外,我请了香港的设计师看了,他们提了个建议:系列化。不要单做衬衫,要做系列。衬衫、裤子、外套,一套,同色系,同风格。一套卖,价格能上去,品牌感也强。你们能不能试试?”
“系列化……我们需要时间。”
“三个月,秋季系列,十款。衬衫三款,裤子三款,外套四款。面料以真丝为主,混搭棉麻。风格,简约东方。价格,出厂价在一百五到两百五之间。能做吗?”
三个月,十款,系列化。这要求,又上了一个台阶。但林卫东知道,这是品牌化的必经之路。单品做得好,是小聪明。系列做得好,才是大智慧。
“能做。但我们需要支持。设计,我们缺人。工艺,我们要研究系列化生产的流程。资金,我们要备更多面料,更多辅料。周先生,您能提供哪些帮助?”
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